電廠燃煤鍋爐煙氣治理卓有成效
根據(jù)2015新《環(huán)保法》的要求,中天積_落實廢氣提標治理工作,去年投入7000萬元,實施對熱電廠1#、2#燃煤鍋爐煙氣的提標改造項 目,包括拆除2#鍋爐原配置的雙堿法脫硫裝置,新建石灰石—石膏法脫硫裝置;實施爐內(nèi)低氮燃燒+爐外SCR脫硝改造;及對原配置的三電場靜電除塵技改為靜 電+布袋復(fù)合除塵。該工程于去年6月下旬竣工投用,當年11月通過武進區(qū)環(huán)保局“三同時”驗收。安裝的煙氣在線儀與環(huán)保部門聯(lián)網(wǎng)并實時將數(shù)據(jù)上傳,熱電廠 2#機組鍋爐煙氣經(jīng)提標改造后,達到GB13223-2011排放標準。目前熱電廠2#鍋爐煙氣穩(wěn)定達標排放。
2014年6月,集團又投資2300萬元,對熱電廠1#燃煤鍋爐進行技改,利用富余高爐煤氣資源,實施1#鍋爐純?nèi)几郀t煤氣改造。該提標改 造項目于去年10月完成投用,提標改造后1#鍋爐使用高爐煤氣,煙氣排放達到GB13223-2011以氣體為燃料鍋爐的排放標準,目前熱電廠1#鍋爐煙 氣排放穩(wěn)定達標。
全流程煙氣提標治理順利達標
對于煙氣的提標治理也是中天去年以來響應(yīng)新環(huán)保法要求實施的重點工作,中天嚴格按照常州市環(huán)保局重點行業(yè)大氣污染限期治理推進會的要求,累 計投資2.5億元,對燒結(jié)機的機尾除塵設(shè)施、燒結(jié)料場除塵、燒結(jié)脫硫除霧改造、高爐礦槽進行提標改造,全部由原靜電除塵器改造為布袋除塵器,經(jīng)_監(jiān)測, 煙氣達到GB28662-29664-2012排放標準。同時,集團還按照常州市環(huán)保局相關(guān)文件要求,在燒結(jié)機尾、高爐出鐵場、轉(zhuǎn)爐二次除塵排氣筒安裝了 19套煙塵在線儀,并與環(huán)保部門聯(lián)網(wǎng),確保達標排放,今年3月經(jīng)武進區(qū)環(huán)保局組織對該19套煙塵在線儀進行比對驗收監(jiān)測,全部滿足規(guī)范要求。
高爐和轉(zhuǎn)爐是全流程生產(chǎn)的重點區(qū)域,也是煙氣提標治理的關(guān)鍵。中天對現(xiàn)有高爐全部采樣干法除塵回收高爐煤氣,出鐵場提標改造配置布袋除塵裝 置,安裝煙塵在線儀做到達標排放。對煉鋼爐全部配套建設(shè)一次除塵、二次除塵、三次除塵裝置,做到達標排放,其中轉(zhuǎn)爐一次除塵采用OG除塵;轉(zhuǎn)爐采用干法除 塵,干法除塵設(shè)備從德國GEA公司引進,煙塵排放濃度低于10mg/m3;電爐技改成電轉(zhuǎn)爐后采用干法除塵,安裝在線儀與環(huán)保局聯(lián)網(wǎng),做到達標排放。
原料堆場揚塵提標治理升級
據(jù)悉,中天去年累計投資2500萬元對所有原料堆場建設(shè)噴淋設(shè)施,噴淋覆蓋率98%以上,在原料場周邊建設(shè)高密度防塵網(wǎng),該防塵網(wǎng)高18米、總長度約3180米,同時加裝噴淋裝置,采用PCL自動控制,定時對防塵網(wǎng)進行噴淋沖洗,對防塵網(wǎng)攔截粉塵進行_回收。
今年中天總投資13.5億元優(yōu)先升級現(xiàn)有露天料場,新建網(wǎng)架料棚及料庫,并對現(xiàn)有焦炭物流進行優(yōu)化,對污泥及返礦采用環(huán)?;靹蛱幚恚瑩?jù)了 解,5座露天原料場占地面積約68公頃,年進出物料約4000萬噸,料場貯量約60萬噸,經(jīng)過改造,有望每年減少3000噸物料損失,折合價值117萬 元;通過優(yōu)化焦炭物料,每天減少5000噸焦炭倒運量,節(jié)約用電1萬度,年節(jié)約電費204.4萬元;焦炭粉碎率降低1%,年節(jié)約成本600萬元,同時可每 年減少揚塵3000噸,_大_廠區(qū)及周邊環(huán)境。